浙江巨化硫酸厂为节能对除氧器蒸汽进行回收利用
陈燕
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为了尽可能降低生产成本,浙江巨化股份公司硫酸厂积极动脑筋、想办法,在小改小革上创出了节能大效益。
据悉,该厂硫酸生产用的锅炉给水除氧器由于没有相应的回收装置,蒸汽一直是对空排放,不仅造成水资源浪费,而且产生的噪音也给岗位员工的工作环境带来影响。随着硫酸生产规模的扩大,如何有效回收这部分放空蒸汽,成为该厂技术攻关小组创新创效的一个突破口。
该厂技术人员将整个流程进行全面梳理,将除氧器现场产生的100℃左右低压排空蒸汽和2#汽机轴封蒸汽进行合并,抽吸进加热器内,蒸汽和凝结水充分换热凝结后可直接送入软水贮槽,再由除盐水箱送往除氧器,从而实现整个除氧器放空蒸汽的回收利用,大大降低了水资源消耗。
技改后的锅炉给水除氧器自入运行之后,在正常生产情况下,除氧器可消耗脱盐水55吨/小时,节约低压蒸汽0.88吨/小时,每小时可产生经济效益88元,回收效果明显。此外,实施技改后,除氧器温度、压力、液位指标也都达到正常指标范围,确保了装置的安全性能。
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